书城工业新编柴油车故障检修精选300例
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第24章 五十铃柴油车故障诊断实例(2)

该车柴油机连杆铜套是由两种金属黏合而成,外层为2mm厚的铝合金,内层是1mm厚的铜合金。该连杆铜套采用飞溅润滑,在连杆小头径向的一定角度钻有两个直径为5mm的润滑油孔,铜套内表面没有油槽,仅在黏结口处能存一点油。所以冷却与润滑效果较差,容易损坏。

连杆铜套损坏后,应及时换用新件。若由于种种原因无配件可换,可选用两只尺寸相近的铜套来代用,其尺寸为:外径50mm,内径44mm,长38mm。

将磨偏的铜套及连杆整体放在镗床上找正,镗圆,使其内径为49mm,与新加工的连杆铜套过盈配合,其过盈量为0.04~0.06mm。压装后,再将连杆铜套镗孔至46mm,与活塞销配合间隙为0.01~0.02mm。将镗好的铜套冲下来,在车床上车一环形油槽,并对准两油孔处钻5mm油孔,然后将铜套压入连杆小头,装复后也可正常使用。只是这种修理方法需要一定的技术,需要掌握好各种配合尺寸,否则难以奏效。

【实例164】五十铃NHR型汽车排气管一直有“突、突”声

1故障现象

一辆五十铃NHR型汽车在行驶中有时会突然感到柴油发动机动力明显下降,排气管不时地发出“突、突”声。而且停车后再启动柴油机运转时,还会发现怠速运转抖动严重。

2诊断排除

根据以上故障现象,分析认为柴油机可能有个别汽缸工作不良。常见原因多为:

(1)某汽缸压缩压力不足。造成某缸压缩压力不足的原因又多为:活塞环突然对口,汽缸突然拉缸,气门弹簧突然折断,或气门突然咬住等。如属某缸压缩压力不足而引起此故障时,必然会从排气管内排出大量白色柴油蒸汽或油雾。否则,不必怀疑压缩压力不足这一因素。

(2)燃油供给系统不良。若属于喷油器雾化不良,同样会使柴油机除个别汽缸工作不良外,还会使排气管排出灰白色的烟雾。若柴油机无此现象,则应考虑是否由于某缸供油不足而引起的。此时,可将柴油机油门稳定在故障症状最明显处,然后用手指逐缸触摸高压油管,以查明各高压油管的脉动情况。凡高压油管部位用手摸时无脉动感,即为该缸不供油。若发现某缸工作不正常,松开高压油管发现又有回气现象。则多数为喷油嘴针阀卡死,或是喷油嘴座体与喷油器的接触面不平整等原因造成。

经过逐项检查,该车柴油机故障的真正原因为第三缸喷油嘴烧死。换新件后,故障排除。

【实例165】五十铃CVR型汽车上坡时排气管有“突、突”声

1故障现象

一辆五十铃CVR型汽车在平坦道路上空载行驶,感觉柴油发动机工作正常。但在重载上坡时,就会出现柴油机动力不足,温度升高,排气管有“突、突”声。

2诊断排除

经检查,各个汽缸压缩压力均正常,油路无异常现象。冷却水不缺,但加大油门时柴油机散热器加水口有“翻水”现象。拆检汽缸盖时,发现汽缸垫虽未被冲坏烧损,但汽缸垫局部有明显没有被压紧的痕迹。至此,说明该故障的原因可能与汽缸垫工作不良有关。再经仔细检查,确知造成汽缸垫局部没有被压紧的原因,是汽缸盖螺栓拧紧力矩不均。重新按规定拧紧汽缸盖螺栓后,故障现象消失。

3结果分析

汽缸垫局部未压紧,必然导致汽缸与汽缸之间,以及汽缸与水道之间出现漏气现象。在平坦道路上汽车空载行驶,油门的开度一般较小,因此汽缸内的进气量也较小。在柴油机无负荷的情况下加大油门时,由于柴油机转速提高,混合气来不及充满汽缸,故此充气量也较少。这样一来,进入汽缸中的气体密度不大,爆发时的力量也不大,故这时汽缸垫的漏气不易出现。

柴油机处在大负荷下工作时,由于油门全开,且在低转速的情况下运转,由于此时进气通道截面增大,混合气有充分的时间进入汽缸,故进入汽缸中的气体密度增大,爆发的力量也随之增大。这时汽缸内的爆发气体,就有可能由于汽缸垫表面的未压紧,而向外渗漏,使个别汽缸工作不正常。故此柴油机动力下降,温度升高,并使排气管有“突、突”声。当爆发气体漏入水道时,散热器加水口就会出现“翻水”及冒气泡的现象。

平时冷却水之所以不会进入汽缸,是因为此时汽缸垫仍具有相当强的密封能力。只有在重载上坡时,柴油机内爆发的气体才有可能泄漏。此时的汽缸垫,即使是活塞进气行程所产生的真空,也不会将冷却水吸入汽缸。

实践证明,这种故障现象的产生,除了因汽缸盖螺栓拧紧力矩不均,而使汽缸垫未被压紧外,也有汽车驾驶员操作方面的原因。例如汽车超载行驶时,没有及时换入低速挡,也容易造成汽缸垫不密封。

【实例166】五十铃TDJ型汽车气门摇臂无润滑机油

1故障现象

一辆五十铃TDJ型汽车在更换柴油发动机主轴承和连杆轴承后,出现了气门摇臂无润滑机油润滑的现象。观察机油压力表显示正常,说明主油道有压力存在,复查摇臂轴等安装正确。

2诊断排除

五十铃TDJ型汽车柴油发动机型号为6CIA,系20世纪80年代产品,为顶置式气门。气门摇臂润滑油来自柴油机凸轮轴轴承油道。拆开通往气门摇臂油路的凸轮轴第七道轴承油管,启动柴油机做低速运转,没有机油流出。再拆下第四道凸轮轴轴承油管,结果有机油流出,这说明润滑机油已经流至凸轮轴油道。根据该柴油机的结构特点分析得知,凸轮轴第七道轴承架有一个空心固定螺栓,它起两个作用:一是固定第七道轴承架;二是沟通凸轮轴轴承与进入气门机构的通道。为此,应检查空心螺栓是否堵塞。进一步检查发现,由于在修理过程中拆装的需要,曾经把通至第七道凸轮轴轴承的机油管拆下过。而在拆下固定螺栓后,柴油机因为装活塞等需要进行转动,这样就有可能带动第七道轴承架转动,使第七道凸轮轴轴承架上油道孔偏离了汽缸体固定螺栓孔,从而就切断了通往气门摇臂的油路,使气门摇臂得不到润滑。

于是将第七道轴承座油道孔对准汽缸体固定螺栓孔,并进行固定后再试车,故障果然被排除。

排除上述故障时,还应注意的一点是第七道凸轮轴轴承座圆柱面上,两面有两个形状不同且不对称的油孔。安装时必须分清,否则装反后润滑油路仍然不通。

【实例167】五十铃TDJ型汽车起步时速度波动

1故障现象

一辆五十铃TDJ型柴油汽车在使用时,有时会发现起步速度产生波动的现象。当汽车由低挡转向高挡时,行驶一段时间后速度仍冲不起来。但高速行驶时,则速度正常。

2诊断排除

实践证明,其原因除了可能是离合器摩擦片打滑,或柴油机喷油泵调速器磨损游车外,还有可能是输油泵输油时,由于进油阀不能密封而产生回漏,造成喷油泵环状油腔内的油压降低,柴油机重负荷工作(高挡起步)时供油量不足,所以引起了起步时速度波动。高速时由于负荷较轻,耗油量较少,因此行驶速度波动不太明显。

一般来说,影响柴油机转速不均匀的原因,主要是喷油泵和调速器的运动部分零件受到不正常的阻力,造成调速器反应滞后。但若低压油路发生局部堵塞或有气阻现象,也会引起柴油机行驶速度波动。这是因为当柴油滤清器或油路、阀门等堵塞,或是油管压扁、油箱盖孔堵塞时,会使供油不畅,破坏了供油的连续性。当柴油机高速运转时,这种现象尤为明显。这是因为燃油的通过量不能满足柴油机高速运转的需要,迫使喷油泵盖油道内的压力和柴油机转速同时下降。这时调速弹簧的弹力大于飞球的离心力,喷油泵调节拉杆向增加供油量的方向移动。但由于喷油泵盖油道燃油压力下降,柴油不能得到增补,所以柴油机转速仍继续下降。在转速降低的过程中,由于油道中燃油逐渐积累,致使压力上升,柴油机转速又升高。此时,喷油泵拉杆向减少供油量的方向移动,以图稳定柴油机转速。但由于喷油泵盖油道燃油压力逐渐下降,转速降低,又重复上述过程,造成柴油机转速波动,不能正常承受负荷,功率下降。

根据以上分析,最终确知故障真正原因在于喷油泵调速器工作不当所致。由于单位修理设备不足,为此只好重新更换一个新的喷油泵总成再试车,故障现象果然立即消失。

【实例168】五十铃DVR145型汽车踩离合器踏板费力

1故障现象

一辆五十铃DVR145型汽车离合器踏板行程渐渐缩短,踩踏板时感觉费力,甚至踩不下去。行车无力,重载上坡时尤为明显。爬长坡时,还会闻到从离合器处发出的焦臭味或看到烟冒出。

2诊断排除

从故障现象看,这是离合器打滑的表现。踩离合器踏板很费力,肯定与离合器液压系统有关。先按液压系统排放空气的方法排除空气。当拧开放气螺栓时,发现液压油呈柱状强有力地向外喷出,说明系统内没有空气,且压力很高。经这样处理后,离合器踏板有所变软,打滑现象也有所减轻,但没有根本解决问题。汽车行驶一段时间后,故障现象又会重现。

拆检液压主缸,发现液压油很稠、很脏。仔细观察主缸内的旁通孔,发现旁通孔已被胶质和污物堵塞。由于该车液压主缸内的旁通孔堵塞,使得活塞皮碗前方的液压油无法返回储油室。汽车在行驶过程中,不断地踩踏板,又使更多的液压油补充到活塞皮碗之前。这样一来,油管中液压油越积越多,液压油压力也越来越高,最后即会出现即使踏板处于自由状态(不踩踏板),液压油压力也能使离合器工作缸工作,迫使离合器处于常分离或常半分离(即打滑)状态。液压主缸旁通孔堵塞,采用放气办法处理后,因为放出了管路中多余的液压油,致使其油压降低,使离合器工作缸推力下降,离合器便能完全地接合。因此,一时消除了离合器打滑现象。

该车离合器主缸旁通孔堵塞的原因,分析认为多是由于驾驶员在补充离合器液压油时,没有将原液压系统中的旧液压油全部放出,就直接添加新油导致胶质沉淀。也可能是在日常维护过程中,没有很好地注意液压油的保洁工作。

为此,放尽液压系统中的旧油并加以冲洗后,再彻底清洗主缸并疏通旁通孔。重新加入规定牌号的液压油后再试车,故障排除。

【实例169】五十铃TD72型汽车前轮摆振

1故障现象

一辆五十铃TD72型汽车在中、高速行驶时,前轮摆振,方向不稳。

2诊断排除

前轮是否摆振(不平衡),可先在公路上试查。此时,一个人站在公路边观察,另一个人驾驶汽车从1km之外的地方开过来,仔细观察哪个轮摆得厉害。

前轮摆振也可停车检查,此时把汽车停在平坦的地方,用千斤顶顶起前轮,查找不平衡点。如有条件,可把前轮拿到平衡试验设备上检查,效果更好。没有条件时,可以让柴油发动机怠速运转,用柴油机的振动来确定车轮的较重部位。具体做法是:顶起前轮,用手转动灵活的车轮2~3圈,等车轮停止转动后,用粉笔在下边较重的部位做标记,连续三次。如果最低位置的标记一样,说明该点为不平衡点。若标记位置不一样,车轮能稳稳地停住时,则车轮处于静平衡状态。静不平衡的车轮,高速旋转时会引起车轮周期性地跳动,这就是摆振。

汽车长期使用,由于机件磨损、调整不当,造成转向节主销轴承间隙大,前轮轮毂轴承间隙大,前悬柱支撑柱部分不良,以及前束失调及轮胎气压不当等,均会引起前轮摆振。

该车引起前轮摆振的真正原因,系轮胎有问题。如前轮两只外胎厚度、软硬和质量不均,均会造成轮胎不平衡。重新换用两只名牌产品新胎后,故障排除。

【实例170】五十铃DVR145型汽车突然不能制动

1故障现象

一辆五十铃DVR145型汽车在行驶中突然不能制动,要连续踩十多次踏板才能停住。停车排除油路中的空气后才能恢复制动,然后当汽车行驶一段路程后又不能制动了,仍要踩十多次踏板才能停车。

2诊断排除

根据上述故障现象,首先检查了制动油路,没有发现漏油和漏气现象。接着拆检了制动主缸,认为皮碗、皮圈、出油阀均没有问题。最后将轮缸制动管路拆开,在踩制动踏板时发现主缸供油量不够,进油管进油很少。但是检查油管,没有发现有堵塞现象。

既然油管没有破裂和堵塞,油压又较低,检查贮液室油面高度也足够,检查调整踏板自由行程后,故障依然存在。为此进一步拆检制动主缸,结果发现主缸缸筒磨损严重,活塞与缸筒之间的间隙较大,达到0.15mm。更换制动主缸后,试车,制动灵敏可靠,故障现象消失。

3结果分析

制动主缸活塞与缸筒的间隙一般不超过0.12mm,若间隙过大,会造成泄漏。当踩下制动踏板时,由于泄漏,主缸内建立起的油压较低,泵出的油量就少,制动轮缸没有足够油量,压力就低,轮缸就不能完全顶开制动蹄,制动效果差。而当多次踩制动踏板或进行排气操作后,制动管路内将保持一定的油压,当车辆实施制动时,制动效果就好,车辆能停住。当放松制动踏板,车辆行驶一段路程后,制动管路内的油压逐渐下降,当使用制动时,会出现制动不灵的现象,需要多次踩踏板,才能有效制动。

【实例171】五十铃NHR型汽车后轮制动不灵

1故障现象

一辆五十铃NHR型汽车以15~20km/h速度试车制动时,发现两后轮制动力均不足。表现为制动不灵,但不跑偏。

2诊断排除

经分析,引起两后轮制动不灵的原因多为以下两个:

(1)两后轮制动器有故障。